今年以来,上海石化储运部一车间数十万平方米的储罐区域、数千平方米的灌装区域,根本完成无异味。通过一年的废气管理,该车间交出了一份合格的环保答卷。
一车间储罐区域贮存着污油、汽油等各类油品及苯类产品,油品灌装站首要灌装苯类、航煤等产品。这一些产品在贮存、灌装过程中稍有不小心,就会有废气逃逸,由此发生异味。
2023年,该车间依据两个区域鸿沟的VOCs(蒸发性有机物) 浓度指数,将管理储罐蒸发废气和灌装站装车废气作为攻坚方针,由车间首要领导挂帅,干部分工协作,党员出产主干、党员班长各司其职,并将VOCs排查使命落实到每一名班组成员,织就一张VOCs 24小时监管网。
领导干部冲在第一线。一旦储罐区域发生VOCs报警,当班领导干部有必要第一时刻赶到现场,使用查验测验仪器在易蒸发储罐的下风向进行细心的检测。一起,当班操作人员精心操作,操控好罐压,削减蒸发。通过高强度监管,现场VOCs报警频率削减至每月1次甚至为零。
车间班组党员担任网格长。由党员带领地点班组成员承揽储罐区域若干油罐,准时进行检查油罐附件设备设备、废气排放状况。假设发现罐顶呼吸阀、泄压人孔、量油孔等蒸发走漏,当即陈述车间,由车间领导和谐检修。一年来,党员带领班组成员共查出10多起油罐走漏,而且及时组织消漏。
齐心协力攻关。受RTO炉(废气燃烧炉)废气浓度的规划约束,部分废气没办法进入RTO炉进行燃烧。针对这一瓶颈,该车间发挥职工主观能动性,群策群力,提出了将高浓度废气通过改造外送至高硫火炬体系的斗胆想象。通过一个月的重复证明和实验,总算攻克难关,把部分高浓度废气外送至高硫火炬进行燃烧。这一行动,逐渐降低了储罐区域鸿沟VOCs浓度。
金点子处理“老大难”。2022年末,车间在轻油灌装站投用了液氮深冷设备,将装车时发生的高浓度废气冷凝后外送化工部处理,消除了环保危险。美中不足的是,废气设备总是呈现冰堵现象。为此,该车间从流程、工艺、设备、人员、操作等方面深入研究、解剖剖析,提出了优化灌装站工作形式的计划,即白日灌装、夜间中止,给液氮深冷设备供给满足的融霜化冰时刻,有用保证了液氮深冷设备正常工作。跟着灌装工作形式的优化,本来的4个班组调整为两个班组,原定员28人削减为18人,一起规避了夜间装车安全危险。